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金陵石化:查問題抓優化每小時節水1000噸(dūn)

      9月(yuè)份,金陵石化煉油二部從(cóng)技術和管理上仔細查(chá)找節能節(jiē)水方麵的不足,剖析原因落實整改,抓好流程優化降耗,收效明(míng)顯(xiǎn)。裝置環(huán)比每小時節約(yuē)蒸汽1.5噸,減少循環水用量1000多(duō)噸。

    該部以節能周為契機,組織各工區對裝置內節能(néng)問(wèn)題(tí)進行專項(xiàng)檢查,發現的問題在裝置召開現場(chǎng)會,針對具體問題現場剖析原因,立即整改,推進裝置節(jiē)能管理上(shàng)台階。1~9月,該部累(lèi)計(jì)查出節能問題371項,完成整改282項(xiàng),其餘項責任(rèn)到人正加緊整改。

    針對1號催化煙氣脫硫(liú)消白煙能耗過大的問題,技(jì)術(shù)人員進行了工藝優化,將空(kōng)氣預熱器直排的蒸汽冷凝水改進乏汽回收單元,全部回收利用,減少除(chú)氧器的(de)蒸汽消耗。他(tā)們還對煙道減溫水流程進行優化,關閉不必要的(de)減溫水,鍋爐入(rù)口溫度由此前的480左右提高到約(yuē)500攝氏度,每小時增加(jiā)了中壓蒸汽發汽量1.5噸,相當於節約能耗0.85個(gè)單位。本文由上海凱太轉載發布;上海凱太主要研發製造一體化預製泵站(zhàn),汙水提升設備,無(wú)負壓供水設備,全自動隔油設(shè)備,切割(gē)式排汙泵等(děng);歡迎訪問上海凱(kǎi)太官網查詢具(jù)體產品信息。

    同(tóng)時,他們根據天(tiān)氣變化,仔細調節、控製、優化換熱器的(de)出口溫度,降(jiàng)低循環水量用量。1號催化用量每小時由2700噸降至2200噸,2號常減壓由1235噸降為1045噸,加上(shàng)3號硫黃及兩套S Zorb等(děng)裝置,累計每小時降低循環水用量1068噸,節水明顯。(陳平軒 江興中)


核心產品關鍵詞:一體化預製泵站 , 全自動隔油設備 , 汙水提升設備 ,無負壓供水設備(bèi) ,一體化(huà)截(jié)汙井,一體化截流井,一體化泵閘,供水加壓泵(bèng)站

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